本文介紹了都安永鑫糖業(yè)有限公司兩臺5t/h蔗渣鍋爐通過對配風(fēng)系統(tǒng)進行技術(shù)改造并在運行中采用微正壓
達到強化燃燒的實踐及對爐膛進行技術(shù)改造的一些探討。關(guān)鍵詞蔗渣鍋爐配風(fēng)微正壓改造中圖分類號TS243文獻標(biāo)識碼B
212年3月
第期總第66期
廣 西 蔗 糖
GUANGXI SUGARCANE & CANESUGAR
_, Mar 212前言隨著經(jīng)濟的飛速發(fā)展能源供求的矛盾日
益突出。我國的制糖行業(yè)一直是能耗很高的行業(yè)。
為響應(yīng)落實_提出的關(guān)于節(jié)能、降耗、減排政
策都安永鑫糖業(yè)有限公司在生產(chǎn)過程中針對生產(chǎn)
流程中各節(jié)能關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)與設(shè)備不斷進行改進
取得了
節(jié)能效果其中對鍋爐配風(fēng)系統(tǒng)的改
造效果較明顯。2兩臺鍋爐改造前狀況都安永鑫糖業(yè)有限公司于28年建成并投入
使用的兩臺5t/h噸鍋爐經(jīng)過28/29年榨季的運
行存在以下問題。
21熱效率沒達到設(shè)計要求經(jīng)過查定測算只有7993%左右沒有達到原
設(shè)計的8635%。查定測算如下
投入蔗渣折標(biāo)煤6625T
投入總熱量6625T×2937KJ/kg=
32257776285×13KJ
產(chǎn)出標(biāo)汽量9813878T
產(chǎn)出總熱量9813878T×2679J/ kg=
262892622162×13KJ
鍋爐熱效率262892622162×13KJ/
32257776285×13KJ=815%蔗渣水分系數(shù)校正后的熱效率為:7993%
22爐排面積渣嚴重爐膛溫度測點在兩側(cè)爐墻的標(biāo)高42米處高
達8℃爐后墻的衛(wèi)燃帶結(jié)焦嚴重大大增加了工
人的勞動強度且每天清理爐排面積渣所花時間為
兩小時左右。
23正常運行時鍋爐的_出力只有45t/h
_過后鍋爐的燃燒工況_會急劇惡化爐膛溫
度高達9℃排煙溫度高達195℃燃料燃燒不完
全水膜除塵器出水口有蔗渣排出。
24鍋爐運行中爐膛壓力波動的頻率比較高并且
在爐膛壓力高于5Pa時比較容易出現(xiàn)正壓為了維持爐膛的壓力為負值采用了較高的負壓在50Pa00Pa之間。由于采用了比較高的負
壓使得鍋爐的漏風(fēng)量加大增加了排煙熱損失。3存在問題的分析眾所周知影響鍋爐熱效率的主要因素是排煙
損失和不_燃燒損失。而這兩項的熱損失又主
要是與爐膛的設(shè)計、鍋爐的配風(fēng)、運行過程中過量
空氣系數(shù)等幾個方面有關(guān)。經(jīng)過分析認為。
3爐排有效面積不相適應(yīng)爐排面積與蒸發(fā)量比為0424稍偏大了一些
爐膛容積為4935m3爐膛容積與蒸發(fā)量比為987偏
大了一些由此造成鍋爐爐膛的熱強度偏低燃料
消耗量大。
32鍋爐的三次風(fēng)風(fēng)壓低23古廣榮等關(guān)于蔗渣鍋爐的配風(fēng)改造及效果兩臺鍋爐是由送風(fēng)機經(jīng)空氣預(yù)熱器加熱后直
接送入爐膛后墻的爐排上表面。三次風(fēng)的風(fēng)壓過
低沒能達到攪動煙氣和補充氧氣的目的造成爐
膛火焰中心后移爐膛后部局部缺氧。爐膛后墻的
衛(wèi)燃帶上結(jié)有大量的琉璃狀淡綠色的結(jié)焦爐排后
部積渣嚴重。較嚴重時后部爐排面上結(jié)焦并且這
些結(jié)焦已經(jīng)不能通過蒸汽吹灰除去。這些都造成了
比較大的熱損失。
3.3鍋爐的爐底風(fēng)室沒有隔墻爐底風(fēng)室只是一個大的單體風(fēng)室整個爐排面
的風(fēng)壓是處于同一壓力水平爐底風(fēng)無法按運行工
況進行有效的分配。在爐膛的前部送風(fēng)量偏大造
成爐膛的溫度降低對蔗渣的著火不利蔗渣的著
火點后移。而在爐膛的后部送風(fēng)量又偏小供氧不
足造成爐膛后部局部缺氧使得蔗渣的燃燒不完
全。
3.4蔗渣的特性項目 除髓蔗渣 蔗髓
堆積密度031g/cm3037gcm3振實堆積密度00542g/cm3010g/cm3視密度025g/cm3022g/cm3項 目
分析結(jié)果平均值(%)
備注
除髓蔗渣 蔗髓
風(fēng)干水分996 2376
揮發(fā)分7786 6556
灰分66 132
固定碳1152
936
蔗髓 除髓蔗渣
備注
顆粒的規(guī)格 所占的比例% 顆粒的規(guī)格 所占的比例%
大于3μm 64小于1cm 27
3-158μm 387 115cm 91
158-63μm 24 152cm 17
63-45μm 14 225cm 228
45-3μm 17 253cm 144
3-2μm 79 335cm 9
2-154μm 1 354cm 87
154-9μm 7 445cm 66
9-75μm 3大于45cm
97表1蔗渣的基本特性
表2工業(yè)分析結(jié)果
表3蔗渣的顆粒特性24古廣榮等關(guān)于蔗渣鍋爐的配風(fēng)改造及效果蔗渣的特性見表1表2表3。因為蔗渣的顆粒
極不均勻并且蔗渣纖維相互之間有很大的粘連
性。使得蔗渣在通過噴渣風(fēng)機送入爐膛時并不能很
均勻地播灑在爐膛內(nèi)而是形成很多的大小不盡相
同的蔗渣團。蔗渣的揮發(fā)份比較高在65%77%之
間密度較小視密度在0.22g/cm3.25g/cm3之間。當(dāng)
這些大小不盡相同的蔗渣團進入爐膛后容易產(chǎn)生
爆燃。蔗渣在爐膛內(nèi)的燃燒其實_是許多蔗渣團的
爆燃過程。蔗渣團的爆燃會在瞬間產(chǎn)生很高的壓
力使得爐膛的壓力值產(chǎn)生比較大的波動在運行
中被迫采用了比較高的負壓。但是在爐膛出口處以
及后續(xù)各部的負壓卻都是很穩(wěn)定。4技術(shù)改造方案根據(jù)上述的分析在盡量減少資金投入的前提
下技術(shù)攻關(guān)小組提出以下技術(shù)改造方案進行攻
關(guān)。
4.1在兩臺鍋爐的三次風(fēng)管道上各增加一臺三次
風(fēng)機加大三次風(fēng)的風(fēng)壓加強煙氣的攪動和補充足
夠的氧氣達到強化燃燒的目的。三次風(fēng)機的進出
風(fēng)管采用原三次風(fēng)的風(fēng)管出風(fēng)總管的尺寸為
4mm×6mm爐排面的三次風(fēng)管的尺寸為Ф89×
4×16。為了減小風(fēng)阻出風(fēng)總管的風(fēng)速控制在不大
于15m/s而為了達到攪動煙氣和補充氧氣的的效
果爐排面的三次風(fēng)管的風(fēng)速選擇在445m/s之間。
風(fēng)壓的選擇是比噴渣風(fēng)機的風(fēng)壓高15Pa。
風(fēng)量計算公式如下Q=F×ω×36
式中Q——
—送風(fēng)量m3/h
F———流通截面積m2ω——熱空氣平均流速m/s
出風(fēng)總管風(fēng)量的計算
Q1=.4×.6×15×36=1296 m3/h
爐排面的三次風(fēng)管風(fēng)量的計算
Q2=[(89 -4×2)/2]2×3.14×16×45×36 =
13349.318 m3/h
風(fēng)壓的計算:
P2=P15Pa=3871Pa15Pa=5371Pa
通過上述的計算查表選定的風(fēng)機型號為9-
26-6.3D右45°其參數(shù)如下
風(fēng)機型號9-26-6.3D右45°
流量12513m3/h
全壓5355Pa
轉(zhuǎn)速29r/min
功率37Kw
工作溫度:15℃
4.2在爐底風(fēng)室對中砌筑十字型隔墻把爐底風(fēng)室分為左前、左后、右前、右后四個小
的相互不連通的風(fēng)室??梢栽谶\行中針對不同的燃
燒工況進行有效的有段送風(fēng)。
4.3鍋爐在正常運行時控制爐膛的壓力在5Pa之間為微正壓運行在對鍋爐配風(fēng)系統(tǒng)進行改造后燃料的消耗量
會減少預(yù)計只燃燒蔗髓_基本上滿足生產(chǎn)的需
要。而蔗髓相對于未除髓的蔗渣其顆粒比較均勻
顆粒長度在3μm3μm的占了大約83。蔗髓
的纖維含量比未除髓蔗渣的纖維含量要低很多并
且大多是短纖維其顆粒之間的粘連性也已經(jīng)降低
了很多。這樣的蔗髓在通過噴渣風(fēng)機送入爐膛后
只是形成很多很小的蔗渣團。因為蔗渣團很小爆
燃后產(chǎn)生的壓力比較低同時大量的蔗渣團不是
在同一時間爆燃。實際上蔗髓在爐膛內(nèi)的燃燒_
是由大量細小的連續(xù)爆燃所組成的一個相對平穩(wěn)
的過程。這些都使得爐膛壓力的波動值下降很多。
這為維持爐膛低負壓提供了有利的條件。然而燃
燒蔗髓還是不能避免爆燃的產(chǎn)生盡管這種爆
燃已經(jīng)很小。為了強化蔗髓的燃燒同時從安全方
面考慮把爐膛的壓力維持在5Pa之間進行微
正壓燃燒。在爐膛的火焰中心因為爆燃而產(chǎn)生微正
壓蔗髓的燃燒得到了進一步的強化。鍋爐熱效率
能達到原設(shè)計的86%。改造的費用大約是1萬元。5改造后的運行效果這兩臺鍋爐按上述方案投資了8.93進行技術(shù)改
造后于29/21年榨季投入使用。經(jīng)過一個榨季的
運行證明這次的技術(shù)改造比較成功達到預(yù)定的
目標(biāo)一些技術(shù)指標(biāo)甚至_過預(yù)定的目標(biāo)效果較
好。
25項目
2008/2009年榨季
2009/2010年榨季 備注
榨蔗量(噸) 211000.15 319409.58
蔗渣打包量噸 8471.42 26327.98
蔗渣打包率4.015 8.243
節(jié)約蔗渣量噸 13504合標(biāo)煤約3892噸
噸標(biāo)汽耗標(biāo)煤0.112163
0.102846
2009年榨季提高了7.24個百分點節(jié)約蔗渣大約13504噸約合標(biāo)煤3900噸。測算如下
投入蔗渣折標(biāo)煤12659.128T
投入總熱量12659.128T×29307.6KJ/kg =
371008659.7728×103KJ
產(chǎn)出標(biāo)汽量123087.624T
產(chǎn) 出 總 熱 量 123087.624T×2679J/ kg =
329751744.696×103KJ
鍋 爐 熱 效 率 329751744.696×103KJ/
371008659.7728×103KJ=88.88%
蔗渣水分系數(shù)校正后的熱效率為:87.17%
5.2鍋爐的燃燒工況良好爐膛的溫度在700℃左右,排煙溫度在150℃左
右。爐排面上不再堆積蔗渣爐后墻的衛(wèi)燃帶也沒
有出現(xiàn)較大面積的結(jié)渣在水膜除塵器的出水口也
不再出現(xiàn)燃燒不_的蔗渣。
5.3鍋爐的出力達50t/h_時達到57t/h
5.4運行中鍋爐的爐膛壓力要求在0Pa50Pa之間而在實際運行過程中爐膛的壓力維持在
100Pa50Pa之間比要求的范圍大了一些。原因
是原來的設(shè)想是改造后的鍋爐全燒蔗髓但在實
際運行過程中要補充一部分的未除髓的蔗渣。這
部分未除髓的蔗渣在爐膛內(nèi)爆燃所產(chǎn)生的壓力比
全燒蔗髓時爆燃產(chǎn)生的壓力要大爐膛壓力的波動
也比原來設(shè)想的要大。為了防止?fàn)t膛出現(xiàn)過高的正
壓力而把爐膛的負壓提高到了100Pa在爐膛壓力
_時還能維持在50Pa以下以確保安全。并且
爐膛出口處及以后各部測點的壓力都能維持原有
的負壓。從整個榨季的運行情況來看爐膛的壓力
維持在100Pa50Pa之間是比較合適的。6經(jīng)濟效益分析我公司2009/2010年榨季打包蔗渣的平均售價
是460元/噸一個榨季節(jié)約的燃料費用大約是
621.18萬元經(jīng)濟效益相當(dāng)顯著。2008/2009年榨季
與2009/2010年榨季的能耗對比見表4。
本次對鍋爐配風(fēng)系統(tǒng)的改造是比較成功的。但
是這兩臺鍋爐還有技術(shù)改造的潛力。主要是這兩
臺鍋爐在爐膛結(jié)構(gòu)上還是存在一些問題。其一這
兩臺鍋爐爐膛出口處的折焰角伸出只有1380mm而
爐膛的深度達4554mm折焰角的伸出部分只占了爐
膛深度的30%左右傾斜的角度過小只有45度沒有
后拱。這對延長煙氣的流程不利。其二這兩臺鍋爐
的蔗渣噴咀距爐排面為3米稍高了一些。而這兩臺
鍋爐經(jīng)過對配風(fēng)系統(tǒng)進行技術(shù)改造后燃料中蔗髓
占到了95%以上。蔗髓的堆積密度和視密度分別為
0.037g/cm3和0.22g/cm3在爐膛中的懸浮狀態(tài)比未除
髓的蔗渣要好很多在爐膛中的燃燒時間比未除髓
的蔗渣和煤粉都要短。這些因素都顯示出了對爐膛
出口處折焰角、爐膛后拱及蔗渣噴咀安裝高度進行
改造的重要性。增加爐后拱、適當(dāng)降低蔗渣噴咀的
安裝高度及增加爐膛出口處折焰角的反射面積和
傾斜角度。這對延長煙氣的流程、確保煙氣的強烈
攪動及蔗渣與氧氣的充分混合提高燃料的燃燒效
率和鍋爐的熱效率起到積極的效果